一.設(shè)備狀況:
中潤煤化工有限公司裝有N12MW型汽輪機(jī)組為青島汽輪機(jī)廠設(shè)計生產(chǎn)。隨機(jī)配套射汽抽氣器,在運(yùn)行中出現(xiàn)凝汽器真空值較低情況,且能源浪費(fèi)嚴(yán)重,影響了機(jī)組熱效率,建議實施改造。
射汽抽氣器貴公司提供具體參數(shù)如下:配套射汽抽汽器,一個啟抽,一個主抽,主抽工作蒸汽流量400kg/h,抽出干空氣量40kg/h,凝氣器換熱面積1250平方米,冷卻水量3400t/h,循環(huán)水進(jìn)水溫度23度(現(xiàn)在冬季室外溫度-3度),夏季循環(huán)水溫度更高。
二.技術(shù)分析:
中潤煤化工有限公司正在使用的射汽抽汽器屬已被電力行業(yè)逐步淘汰的凝汽器抽真空設(shè)備。因其高耗低效的缺點(diǎn),嚴(yán)重影響到機(jī)組熱效率,使發(fā)電或供熱標(biāo)煤耗居高不下;另外由于抽氣動力來自過熱蒸汽,相對能耗較高與目前的國內(nèi)資源形勢不相適應(yīng),所以全國主要汽輪機(jī)制造廠已逐漸將其淘汰,配備新型高效節(jié)能環(huán)保型射水抽氣器。我公司TDHN型節(jié)能環(huán)保型射水抽氣器是在原一、二、三代水抽基礎(chǔ)上改進(jìn)并獲得運(yùn)行經(jīng)驗的最新型射水抽氣器,其低耗高效(抽氣比耗功為1.47-2.1KW.h/Kg干空氣)已贏得電力行業(yè)的普遍認(rèn)可。
射水抽氣器利用水為工作動力源,水由閉式循環(huán)水箱經(jīng)射水泵輸送至抽氣器水室,再經(jīng)高效射流噴嘴以擴(kuò)散狀射入吸入室下部喉管,高效水流在此過程中最大程度地裹攜吸入室內(nèi)的不凝結(jié)氣體,將其強(qiáng)行壓入喉管,經(jīng)喉管下部的混合段、加強(qiáng)段,最后由出水口排入水箱。
建議唐山中潤煤化工有限公司選用連云港市華能電力輔機(jī)有限公司的節(jié)能環(huán)保型TDHN-12射水抽氣器。
抽氣能力:12Kg/h(抽吸壓力:0.004MPa)
17.5Kg/h(抽吸壓力:0.0055MPa)
配套水泵:IS100-65-200 (電機(jī):Y180M-2)
流量:120T/H 揚(yáng)程:47m
三.經(jīng)濟(jì)性分析:
1.主要參數(shù)
加熱蒸汽焓:3255KJ/Kg
鍋爐效率:取0.85
標(biāo)煤低位發(fā)熱量:29302KJ/Kg
發(fā)電標(biāo)煤耗:取450g/KW.h
射水抽氣器耗功:22KW
射汽抽氣器耗汽量:400Kg(P取1.2MPa, t取400℃)
2.射水抽氣器耗功折合成標(biāo)煤(以年運(yùn)行8000小時為單位)
22KW.h×450g/KW.h×8000H=79.2噸
3.射汽抽氣器耗功折合成標(biāo)煤(以年運(yùn)行8000小時為單位)
400Kg/h×8000H×3255KJ/Kg÷0.85÷29302KJ/Kg=418噸
4.由(2)、(3)兩條可知汽抽改水抽年節(jié)煤量僅多耗能一項達(dá)338.8噸。
5.射汽抽氣器技改為射水抽氣器后,,運(yùn)行真空可能會在原基礎(chǔ)上有所提高.如按較低值提高0.5KPa計算,發(fā)電綜合能耗則可下降0.53%,按年運(yùn)行8000小時,發(fā)電煤耗450克標(biāo)煤/KW.h計算(參考值),機(jī)組改造后的節(jié)煤量及效益為:
M節(jié)=6000KW×8000H×450G/KW.h×0.53%=114.5噸
6.由(4)、(5)兩條可知,唐山中潤煤化工有限公司汽抽技改為水抽,年總節(jié)煤為338.8+114.5=453.3噸,折合成人民幣750元/噸×453.3噸≈34萬元
四.改造過程、工期及注意事項
將原射汽抽氣器拆除,按圖紙要求安裝上由我公司提供的水抽、射水泵及水箱。具體施工由華能公司派員技術(shù)指導(dǎo)由需方負(fù)責(zé)施工,改造工期15日以內(nèi),射水抽氣器安裝采用低位布置方法,安裝于+4.0平臺,并盡量減少彎頭,閥門等以降低水阻。
五.總述:
中潤煤化工有限公司N12MW型機(jī)組配套的原老式射汽抽氣器改為TDHN-12型節(jié)能環(huán)保型射水抽氣器節(jié)能效益可觀,現(xiàn)場安裝是可行的。
連云港市華能電力輔機(jī)有限公司 技術(shù)部