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除氧器改造
    發(fā)布時間: 2023-08-15 14:48    

       除氧器隨運行年頭增加,除氧器使用過程中發(fā)現(xiàn)的溶解氧不合格、且排汽量增大、能耗增加等問題。我公司專業(yè)團(tuán)隊處理除氧器疑難問題

一、除氧設(shè)備現(xiàn)

    除氧器隨運行年頭增加,電廠運行人員在除氧器使用過程中發(fā)現(xiàn),溶解氧不合格、且排氣量增大能耗增加。出現(xiàn)除氧器水箱及除氧頭工作壓力有所不同(水箱工作壓力略高于除氧頭工作壓力),且運行不穩(wěn)定,除氧頭會出現(xiàn)明顯振動情況,出水溶解氧超標(biāo)(國標(biāo)低壓除氧器為15微克/升),有時達(dá)50微克/升,設(shè)備長期運行效率低下,影響到主機(jī)及鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運行.

二、普通除氧器存在的問題

    除氧器是用來排除溶解在水中的空氣和氧氣的設(shè)備,同時它又是一個混合式換熱器,兼有加熱和存儲鍋爐給水的作用。用來加熱的蒸汽與給水在除氧器內(nèi)通過充分的接觸直接換熱,將給水加熱到工作壓力下的飽和溫度,使除氧器內(nèi)的不凝結(jié)氣體從給水中逸出,被逸出的氣體夾帶少量蒸汽由排汽口排出。

    目前我國廣泛使用的除氧器系列中,旋膜式熱力除氧器是其中的一種。給水通過膜孔射流至管壁,在下行過程中形成霧化水滴,而多層霧化水滴互相重疊與逆流向上的加熱蒸汽接觸預(yù)熱,由于接觸面積大且均勻,使水與蒸汽能得到充分混合加熱,部分不凝結(jié)氣體被逸出。其除氧器效果和傳熱效果等在一定程度上優(yōu)于淋水盤式和噴霧填料式除氧器。但旋膜式除氧器在運行中仍存在很多問題.

   (1)額定工況下,一般能滿足使用要求,但在變工況時(特別是在低工況時),很難達(dá)到原定的除氧效果。

   (2)運行中除氧器內(nèi)壓力已達(dá)到額定工作壓力,但出水溫度卻低于壓力下的飽和溫度,水中的氧等不凝結(jié)氣體不易析出。

   (3)為了解決第2條存在的問題,運行中往往需增加蒸汽量,除氧器壓力會隨之升高,為了維持除氧器的壓力,上部排汽口必須加大蒸汽排放量,這樣又浪費了汽源,不利于節(jié)能降耗。

   (4)填料層運行時間長以后,在水汽的沖擊下會變形脫落壓縮,失去操作彈性,減少了汽水換熱比表面積,同時增加了汽水阻力,使除氧器內(nèi)部壓力上不去,深度影響除氧效果。

   (5)水汽熱交換流程短,耗汽量大,不經(jīng)濟(jì),運行不穩(wěn)定,含氧量超標(biāo)。

三、旋膜改進(jìn)型(專利技術(shù))除氧器的結(jié)構(gòu)及性能

1、旋膜改進(jìn)型除氧器構(gòu)造:

旋膜改進(jìn)型除氧器膜管的傳熱、傳質(zhì)方式與已有的液注式、霧化式和泡沸式不同,主要是將射流通過旋轉(zhuǎn)膜和懸掛式泡沸三種傳熱方式縮化為一體的傳熱、傳質(zhì)方式。它具有很高的熱效率,它不僅具有很大的吸熱功能,而且具有很大的解析能力;將自然降膜改造為強(qiáng)力強(qiáng)膜,增加液膜的更新度,并造成液膜沿管壁強(qiáng)力旋轉(zhuǎn)卷吸大量蒸汽,增強(qiáng)換熱,傳質(zhì)功能,將相向泡沸改為懸掛式泡沸,提高層中蒸汽流速高時泛點(飛濺)并能保持汽(氣)體通道;將獨立的三種傳熱、傳質(zhì)裝置縮化為一體,在一個單元的部件內(nèi)完成。由于它具有很高的效率和某些特殊的功能,突破了已有除氧器的技術(shù)性能。

    通過多次試驗分析及改造實踐,我們對旋膜式熱力除氧器除氧頭的內(nèi)件進(jìn)行多次改造,得出除氧器改造的具體實施辦法。電廠的多臺除氧器按此方案進(jìn)行改造后,除氧效果良好。我廠新型水膜式除氧器(旋膜改進(jìn)型)是近十幾年來研究并推廣的一種全新結(jié)構(gòu)的除氧器,是為滿足供熱機(jī)組和調(diào)峰機(jī)組的需要,解決了給水溶氧高入口水溫低和運行工況變化頻繁的除氧器效率問題。

    2、旋膜改進(jìn)型除氧器性能:

    旋膜改進(jìn)型除氧器是噴霧填料式、旋膜式的更新?lián)Q代產(chǎn)品,它結(jié)合各種除氧器的優(yōu)點并進(jìn)行深層優(yōu)化設(shè)計而成,首先改排汽擋板為高效汽水分離器,使排汽帶水及熱損失大大減少,排氣量控制在1‰以下,(噴霧為5‰,旋膜式3‰)。

     新型除氧器的五級除氧原理,嚴(yán)格保證了設(shè)備正常運行時的高除氧效率,低壓除氧器出水溶氧量可長期維持在15微克/升以下,同時除氧空間的富裕量使除氧器能夠大幅度的超負(fù)荷運行(通常設(shè)計在額定出力的50%,也可按要求另行設(shè)計),或低溫(低壓)進(jìn)水運行(即全補(bǔ)水狀態(tài)運行)。

新型除氧器在市場上運行已近十年,改造廠家達(dá)百余臺,運行的設(shè)備有500余臺套,被公認(rèn)為淋水盤式、噴霧式、旋膜式除氧器的更新?lián)Q代產(chǎn)品。

    3、旋膜改進(jìn)型除氧器主要特點:

    運行穩(wěn)定,除氧效率高,對負(fù)荷變化適應(yīng)性能好,在較短時間內(nèi)(一般在半小時左右)給水溶氧量即可達(dá)到鍋爐水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(高壓7微克升,低壓15微克/升以內(nèi))。另對水質(zhì)、水溫要求不苛刻.

四、技術(shù)分析及比較

    與其他形式除氧器性能比較

制造廠

連云港華能電力輔機(jī)

其他制造廠

設(shè)備名稱

旋膜改進(jìn)型除氧器

其他形式

工作壓力

0.02MPa

0.02MPa

工作溫度

104℃

104℃

進(jìn)水溫度要求

常溫(20℃)

40℃以上

適應(yīng)補(bǔ)水量

90%

20%

設(shè)備額定出力

150T/H

150T/H

淋水密度比

70 m3/㎡.h

40/m3/㎡.H

提升溫度能力

84℃

50℃

出水含氧量

≤15微克/升

>15微克/升(高時達(dá)50微克/升)

除氧器排汽率

<1‰

3‰

五、改造過程及工期:

1.拆除原除氧頭,更上旋膜改進(jìn)型除氧頭,或?qū)⒃躅^內(nèi)件拆除,換上新型除氧器內(nèi)件.

2.將原系統(tǒng)進(jìn)汽、進(jìn)水管道按新型除氧器的有關(guān)布置要求進(jìn)行連接

3.工程改造工期5天左右。

        附:旋膜改進(jìn)型除氧器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖

       除氧頭構(gòu)造圖     除氧器改造圖

六.改造后預(yù)期效果

1.出水溶解氧可控制在國標(biāo)范圍內(nèi)≤15微克/升;

2.消除原除氧器運行中的除氧頭水箱壓力不同及除氧頭異常振動現(xiàn)象;

3.排汽口汽水分離效率,由原排汽量3‰減小到1‰以內(nèi),經(jīng)濟(jì)性明顯提高。

                      除氧頭更換

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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